B 新工艺——节能、高效同促进
2011年2月,三一起重机专门成立工艺装备研究院,通过下设的下料、成型、焊接、机加、表面处理、涂装、装配、调试八大工艺所,实现对生产过程制造工艺的全方位监控。
“工艺贯穿于产品生产全过程。八大工艺所根据生产流程设置,各所专职负责本环节的工艺改善,更加有针对性。”刘江来阐释了八大工艺所的设置缘由。
“人人皆有改善之能,处处皆有改善余地,工艺改善无处不在。”这是在工艺研究院广为流传的话语。起重机工艺院成立以来,共实现大型工艺改善项目60余项,完成精细化整改122项、专家诊断122项、落后工艺改善132项,工艺改善成绩斐然。工艺改善能力居集团前列。
“实践是检验真理的唯一标准”。为了让新工艺真正贴合生产制造本身,工艺工程师们每天泡在制造现场。正是在每天的现场观摩、思考、实验中,无数的工艺新思想不断涌现,工艺方法得到完善。
2010年的吊装市场销售火爆,为了配合销售,整合资源,打通所有生产制造瓶颈,进一步提升产能势在必行。
通过对整个生产线的综合考量,发现机加环节的刨边机处理速度和效率无法满足产能提升要求。恰逢一台刨边机出现问题,无法正常工作,生产顿时陷入困境。改善项目组紧急成立,一阵头脑风暴的激烈震荡后——“能不能把刨边机改为效率更高的铣边机呢?”这个念头让大家一阵狂喜。
这个平均年龄只有26岁的团队,开始了没日没夜的项目推进。 任何一次整改都压力巨大,这次也不例外。由于整改所需要的并非标准件,很多零部件不能达到使用标准,大家只能自己动手,现场加工。
改善小组白天盯现场,指导安装调试;晚上回到办公室完成日常性工作。“工艺改善后,效率提升了200%以上,工人们这下高兴了。”参与项目的工艺工程师陈明一脸自豪。
一直以来,液压阀块因常年暴露在空气中风吹雨淋易生锈,影响美观,甚至会导致液压油泄漏。如何对小小的阀块进行革命性的“美容”,一度让表面处理工艺师王新涛头大。为攻克这个难关,王新涛和同事们对比检测了多种表面处理工艺的各种性能指标,并不断突破探索新工艺。7个月的实验和摸索,液压阀生锈的这块“硬骨头”终于被啃下来了——一种新型的环保电镀工艺投入使用,阀块表面的美观度、耐磨性和耐腐蚀性都得到了较大提升。
C 新材料——成本、效益初显
在引进新设备、改进新工艺的基础上,工艺研究院在新材料发掘上的努力同样令人瞩目。
目前,国内工程机械行业对许多基础材料的需求主要依赖进口,成本高,供货周期长,保供困难。为彻底解决这一难题,在唐修国总裁的亲力布局之下,工艺院全力推进新材料开发。为了寻找到合适的替代材料,项目组足迹遍及大江南北,通过与国内外各大科研院所合作探讨,与行业顶尖级的人才交流取经,经过半年的不断调研和反复论证,初步确立了项目的可行性。
“虽然已经确立了项目的可行性,但是要寻找到合适的替代材料并不容易,还有很长的路要走。”工艺工程师王工对记者说。
上帝永远垂青有准备的人。一个偶然的机会,项目组寻找到一个基本可以满足起重机设备性能需求的材料供应商,经过反复磋商,双方达成合作协议。目前,新材料的推进工作正在有条不紊地进行。
按照项目进展速度,2012年,新材料应用将取得阶段性成果,可实现成本节约5000万元以上,可以基本解决材料保供的历史性难题。
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