“自己动手能省不少钱”。加工分厂一工段高级技工柳俊宝指着自制的“选速接触器”兴奋地说。生产精打“小九九”,让他在岗位上尝到了挖潜的甜头,增强了深挖潜的劲头。
分厂有台卧式镗床的选速接触器由于使用年代较长而损坏,市场上已没有此类备件出售,尽管是一个小小的零件却让设备“趴窝”。柳俊宝看在眼里,心里打开了“小九九”,自己试,为生产排忧解难。选速接触器非常复杂,总长不过40mm的小零件却有四个外径尺寸,最大的外圆直径6mm,需要车出五个台阶,顶端还是半球形,另外还有M3的外圆需要车螺纹,切削非常困难。他对照旧零件认真测绘了关键尺寸,加工中因零件较小无法装夹,他又自制了开口套进行装夹,并采取多次装夹、循序渐进的加工办法,自制出一个试验件,通过征求电工师傅的意见,又再次加以改进,最终生产出10个合格的选速接触器,解决了生产的燃眉之急。
分厂CK3263A数控车床动力卡盘的液压装置坏了,维修工把液压油缸拆卸下来发现,液压油缸的活塞杆、活塞、背母及液压拉杆都损坏了,机床无法运转,经多方联系买不到配件,机床停车近一个月,严重影响了生产。柳俊宝主动请缨,决心自制配件,降低维修成本。经过与维修人员分析研究,在损坏的旧零件上测绘出四、五十个关键尺寸,然后找到同材质的废旧油缸拉杆进行加工。由于拉杆细长,他就用中心架加以固定,保证零件加工的同轴度,塞杆螺纹易损的原因是螺距较小的缘故,于是他将活塞杆和背母的螺距由M32*1改为M33*2,加大了零件的螺距,经过四天的奋力攻关,使机床恢复了正常运转,节约维修及配件费用一万余元。
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