加工分厂扭住质量不放松,对发现的质量问题顺藤摸瓜,一查到底,今年以来,通过“严查、深究、力改”,决不让问题零件流入下道工序,使产品质量稳定提高。
今年5月份,在生产中先后发现两台圆锥齿轮偏摆超差,对此,分厂认真分析查找原因,对每个生产环节细查深究。通过零件检测,确定为定位销孔位置度不好,导致圆锥偏摆超差。而销子孔全部是在数控机床上加工的,为找到销子孔位置度超差的原因,通过三坐标检测设备,对前后5个批次的零件进行了销子孔位置度检测,并4次修复工装,先后用三台加工中心分别进行加工,通过比对法查出了造成偏差的原因。由于加工中心使用年代较长,导致机床的刚性发生了变化,机床的滚轴丝杠磨损,导致加工中心在加工过程中,机床位置会随着销子孔的预钻孔位置变化而变化。但如果等加工中心大修好再干,必定会耽误生产,为此,加工分厂迎着困难上,通过改进加工方法,用插、补、铣的办法,代替原来的直铣铣削方式,解决了预钻孔位置度超差问题,经位置度检测精度全部达标,圆锥齿轮偏摆超差问题得到彻底解决。
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