一拖(洛阳)工程机械厂 刘超
用户购买我公司的一台WY32型液压挖掘机,在施工过程出
现斗杆液压缸工作乏并伴有自然下垂现象,起初怀疑是液压
缸内泄,更换活塞组合密封后,该现象仍然存在。经过压力
测试,我们认为可能是由于组合阀组的阀芯内泄所致。为了
进一步验证上述判断,将该阀组拆下清洗,使其各控制阀口
朝上平放,然后在各个控制口注入煤油,大约20min后,发现
其中的一对油口液面明显下降。而该阀组是由弹簧复位对
中,中位时各控制口应处于闭锁状态,由此可确认该阀组存
在内泄。征得用户的同意后,我们制定了如下的研配修复方
案:
(1)拆卸零件 卸下阀芯端盖处的螺钉,按顺序依次取下各
零件,注意保护阀芯上的密封圈不致损坏,并清洗、编号。
(2)检测 用千分测量阀芯外径的实现尺寸¢27.86mm;用
内径千分表测得阀孔的实际尺寸¢28.06mm,肉眼观察发现孔
内有局部拉毛现象。
(3)研磨修复 根据阀孔的实测尺寸用铸铁精加工二根研磨
棒,尺寸分别为¢28.03mm和¢28.04mm,并在棒的正反向加
工槽宽和槽深均为1~1.5mm的螺纹槽,另外精磨一根外径¢
28.05(+0.02,+0.04)mm的光棒作最终检测用。将煤油浸入
待研磨的阀孔中约1h,然后将¢28.03mm的工艺研磨棒的螺纹
槽中涂满氧化铝研磨剂,插入阀孔中正反向抽动及转动,大
约1.5h后停止,抽出研磨棒,清洗并检测棒和孔的尺寸;
用¢28.04mm的研磨棒按上述方法再次研磨约1h。经清洗阀孔
后,检测阀孔尺寸未出现尺寸变大的现象。最后用¢28.05mm
的检测棒并辅以煤油润滑,插入阀孔中抽动;如手感有吸力
和阻滞现象,表明研配情况较好。
根据阀芯外径¢27.86mm的情况,将其与阀孔的配合表面在外
圆磨床上精磨掉0.1mm,按照一定的比例配制电镀液,用电刷
镀的方式在阀芯的表面镀铬,镀层厚度为0.5~0.7mm以研磨
好的阀孔实际尺寸¢28.06mm为基准,精磨阀芯,使其最终尺
寸控制在¢28.06(-0.01,-0.015)mm的范围内。
(4)试漏、安装 将各零件清洗后按顺序装配好,用上述注
入煤油的方式试漏,约2h后观察油口液面未发现有明显的下
降现象。阀组经重新装车试验,各项压力指标恢复正常,故
障现象消失。
修复过程应注意下述事项:
研磨阀孔时,应注意用力均匀并不时用手感触棒体温度及
观测研磨棒表面的颜色变化,以防阀孔孔径加大或失圆;应
根据阀芯的材质及镀层的厚度,配制合适的电镀液,以保证
镀层表面质量;在电刷镀的过程中应使阀芯表面清洁、净
化,并使其能够匀速地转动起来,以使镀层均匀,附着力
强。
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